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江山51家金属表面处理企业告别“土”法治污

  • 来源:互联网
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  • 2015-01-15
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改良工艺减污增效

江山51家金属表面处理企业告别“土”法治污

 

  本报讯(报道组 郑积亮 余静轲 通讯员 郑有炳 田原)12月21日下午5时,位于江山市经济开发区的浙江科力汽车配件有限公司氧化车间,待最后一筐铝制产品从氧化池中取出后,池中用于氧化、清洗铝制产品的工业废水通过管道统一排入了沉淀池。“沉淀池中微生物将对废水中的污染物质进行转化和稳定,只需12小时,每天产生的约40吨废水即可达标排放。”公司污水处理站负责人甘伟介绍,采用生化治污的方法,效率上比从前用“土”法治污要快上一倍。

   甘伟所说的“土”法治污,其实是三年前采用向沉淀池中加生石灰进行中和沉淀的方法。公司产品大部分为铝制品,铝制品表面须经强酸液体进行氧化处理,才能达到硬度标准,因此工业废水中含有大量强酸、铝屑、油污等物质,在过去,由于处理方式落后,超标排放时有发生。

   “用简易的‘土’方法来处理工业废水的远不止‘科力’一家。”江山市环保局环境监察大队副大队长周良军介绍,该市涉及机电、金属门、汽车零配件等产业的企业数量较多,这些企业生产过程中均有金属表面处理环节,其中一部分企业处理工艺落后,存在较大环境安全隐患。为排除隐患,确保一江清水送下游,该局于2012年对衢州范围内存在酸洗、磷化、钝化工艺等金属表面处理工艺的企业开展了专项整治,责令51家处理工艺落后的企业在三年内完成整改,达到国家新的清洁生产标准。

   “限时整改”发出后,各企业纷纷根据自身不同情况,走上了不同的工艺改良道路。“以牺牲环境换取发展的老路行不通,处理工艺改进迫在眉睫。”甘伟说,收到“限时整改”通知书后,公司立即投入68万元,引进生化处理和在线监测设备,对公司排污口水质进行24小时检测,一旦不达标,就会自动发出警报。自2012年底完成工艺改良以来,公司从未发生一起超标排放事件。

   浙江龙祥电气有限公司以生产各类变压器为主,在以往,生产各类金属配件所产生的工业废水主要采用酸洗磷化池进行处理,处理费用高,效果却并不理想。去年初,公司投资40多万元引进一台吊钩式抛丸清理机,该设备利用物理原理,将各类变压器组件放入机器内部后,用钢珠反复弹射,对工件表面进行清理。“该设备最大的好处就是实现了金属表面处理的污水零排放,而且效率大大提高,彻底解决了金属表面处理的环境污染问题。”公司办公室负责人徐建介绍。 “金属表面处理专项整治有效推进生产设备和治污工艺的改进,提高资源利用效率,不断削减排污总量,促进金属表面处理企业健康、规范和可持续发展。”江山市环保局局长周继仓介绍,截至目前,51家企业均已完成整治,污染防治设施建设全部到位,酸洗、磷化、钝化废水循环回用率达到70%以上,尾水稳定达标排放,固体废物综合利用率达到100%。

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